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三梁四柱液压机球墨铸铁铸件缩松异常现象

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三梁四柱液压机球墨铸铁铸件缩松异常现象

* 来源 : www.wxshfjx.cn * 作者 : 三梁四柱液压机 * 发表时间 : 2017-05-11 * 浏览 : 710

  三梁四柱液压机厂家球墨铸铁铸件缩松的一些异常现象

  企业针对球墨铸铁铸件生产过程中出现的缩松,三梁四柱液压机厂家无锡市合丰机械设备厂概述球铁缩松的一些异常现象,希望通过相关分析,能够透过现象看本质,进一步提高对球墨铸铁铸件出现的缩松现象的认识。

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三梁四柱液压机厂家概述球铁缩松的一些异常现象: 
1、高炉铁水直接加入感应电炉的短流程铸造,生产球墨铸铁铸件时,如果熔炼中没有很好的高温熔炼操作,容易出现铸件缩松缺陷。分析原因,估计是原铁水里面高炉铁水内的厚片状石墨,在熔炼中没有消除,凝固过程中,液态下石墨过早析出,凝固后期石墨化膨胀不足引起。 
2、生产壁厚不均匀中小球铁铸件时,铸件各处热节分离,连接热节部位的结构壁厚较薄,采取各种措施,如冷铁或铬矿砂加速热节冷却,控制浇注温度,提高碳当量,变更浇冒口系统等等,都无法解决低于2级X射线探伤要求。当把碳当量从4.4-4.6%降低到4.25-4.30%之间后,缩松减轻,探伤合格。当然,同时也采取了一些其他辅助措施。采取这种做法的原因,是因为之前流水线造型,生产球铁卡车轮毂,个别热节分散的轮毂生产经验所得,与其他大部分球铁轮毂成分控制较高碳当量不同。这种做法能够减少缩松的原因,一直搞不清楚,是否和延迟石墨化膨胀和凝固中减少初生石墨有关?这些球铁铸件碳当量选择低于共晶点附近,早期凝固过程中,虽有石墨析出,但量较少,主要首先析出奥氏体枝晶,给后期共晶凝固留下了较多的石墨化膨胀量,因此,较少了缩松缺陷。是否也属于延迟石墨化膨胀的一种工艺方法?
3、以较低碳当量控制球墨铸铁成分,解决缩松的做法,在德国铸造工厂,都是如此选择碳当量,而我国普遍以高碳当量选择。
4、风电大件浇注,1320-1340度浇注,加强最后孕育,15-16吨左右铁水浇注时间80-90秒,能够生产UT探伤合格厚壁球铁铸件。但是浇注温度提高1360-1380度浇注,浇注时间为300秒以上,使用冷铁和冒口较少,也可以生产合格风电铸件。这里就有对待球铁缩松不同的工艺出发点。当然,这里没有细说各自的浇冒口和冷铁工艺。其主要原因,是否可以与下条铸造工艺有类似关系?

5、国内早期,三梁四柱液压机厂家介绍,机床附件行业在铸造各种尺寸的大小卡盘体(盘体直径从100毫米到1000毫米左右)时,材质灰铁300,都没有冒口,而以很小的内浇口,分散均匀进入型腔,浇注速度较长,实现无缺陷高质量铸件生产。(当年多以冲天炉熔炼灰铁300铁水为主)。